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电仪技改保生产
  日前,江苏恒力化纤股份有限公司长丝AB区的自动落筒技术改造项目已进入最后阶段。尤其是TMT卷绕机的自动落筒技改,对电仪部的长丝班组而言,是严峻的考验,因为必须在一个月内完成AB区720根CO2通讯电缆的拆接。另外,技改过程中,为保证车间生产,TMT技改设备需一半保持生产、一半停机技改,而技改必须对设备上的CO2通讯电缆进行拆接。这根由64根细线构成的电缆是设备通讯的核心,稍有差池,便可能引发故障,造成另一半设备跳停。
  面对这一“时间紧、任务重、技术精”的技改工作,电仪部果断整合部门优势技术力量。自TMT技改工作开展以来,电仪部每天从其他区的长丝电仪班组中抽调30名技术骨干,组成排故组、复查组、数据传输组、穿线组。每组由工程师带领,细化分工,确保工作高效、准确。
  为尽快恢复车间生产,电仪部中午加班加点进行数据传输和排故工作。特别是A区POY预留线开始试运行后,TMT技改排故人员相应减少,给技改进度带来一定影响。但在工程师的带领下,各组人员接拆线速度加快,成功克服了各种故障,如热辊无法开启、Flash传输失败、PICA1信号灯异常、开纺后速度异常等,确保了设备在生产前试好热辊,交于车间开始生产。
  历经一个月,TMT技改工作圆满完成,共涉及20条卷绕生产线。(王述坤)(恒力集团版权所有,如需转载请注明出处)

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