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办法总比困难多
自3月16日江苏恒科新材料有限公司长丝部K1车间恢复生产以来,车间对产品质量提出了更高的要求,尤其对人为原因产生的产品降等,如油污、夹结、碰毛等十分关注,必须从源头抓起,严格控制产品质量。
有一次,I线11纺位出现5锭油污丝,车间领导得知此事,立即安排人员调查原因。原来是,员工找丝头的方法存在不妥,脏的毛刷碰到正在落筒的丝饼,导致多锭脏污。班长了解情况后,立即对员工进行操作技能再培训,并把脏的毛刷回收换新,从源头避免脏污丝。
另外,多数油污丝的产生,是由于预网络盒内滴油,或主网络上方下丝口处滴油。针对两处滴油问题,班组成员群策群力,开启头脑风暴,找到了简单而实用的方法。现在,两处滴油现象都已大幅减少。但主网络外侧上方,仍需人工每隔一段时间拭擦积油,这是一项持之以恒的工作。
丝饼在卷绕过程中,卷入上一次落丝丝饼的丝束,将其拉断后,在丝饼表面,形成夹结,或自动落筒及找丝头过程中,碰到丝饼,形成碰毛等情况,班组也是每天督促员工避免,力求管控好人为不当操作,提升产品质量等级。
车间领导身先士卒,亲力亲为,我们经常能看到他晚上巡检的身影;工程师和技术员自车间开车后,每天都加班加点;生产一线员工严于律己,不断改善不良操作习惯,为班组、车间争光;各班组不断整改,稳定生产、提升质效……我们相信办法总比困难多!(郭栋琳)(恒力集团版权所有,如需转载请注明出处)
有一次,I线11纺位出现5锭油污丝,车间领导得知此事,立即安排人员调查原因。原来是,员工找丝头的方法存在不妥,脏的毛刷碰到正在落筒的丝饼,导致多锭脏污。班长了解情况后,立即对员工进行操作技能再培训,并把脏的毛刷回收换新,从源头避免脏污丝。
另外,多数油污丝的产生,是由于预网络盒内滴油,或主网络上方下丝口处滴油。针对两处滴油问题,班组成员群策群力,开启头脑风暴,找到了简单而实用的方法。现在,两处滴油现象都已大幅减少。但主网络外侧上方,仍需人工每隔一段时间拭擦积油,这是一项持之以恒的工作。
丝饼在卷绕过程中,卷入上一次落丝丝饼的丝束,将其拉断后,在丝饼表面,形成夹结,或自动落筒及找丝头过程中,碰到丝饼,形成碰毛等情况,班组也是每天督促员工避免,力求管控好人为不当操作,提升产品质量等级。
车间领导身先士卒,亲力亲为,我们经常能看到他晚上巡检的身影;工程师和技术员自车间开车后,每天都加班加点;生产一线员工严于律己,不断改善不良操作习惯,为班组、车间争光;各班组不断整改,稳定生产、提升质效……我们相信办法总比困难多!(郭栋琳)(恒力集团版权所有,如需转载请注明出处)