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匠心攻坚破难题 事在人为创实效

  江苏恒力化纤股份有限公司加弹保全团队传来捷报,加弹B区保全人员针对TMTATF-12型加弹机油槽盖板易松动的设备缺陷,自主研发并成功投用了内置波珠定位装置。该装置兼顾稳固性与实用性,实现了盖板“防误掀、易维保”的双重效果,彻底消除了盖板松动引发的上油隐患,赢得了生产班组的一致好评。
   明确问题 分析原因:TMTATF-12型加弹机油槽盖板因原生设计缺乏可靠定位结构,生产班组员工在落筒作业时易误掀盖板。一旦盖板脱落,可能压覆油轮,导致卡阻停转,直接影响丝筒上油工序,进而引发成品质量问题,成为制约生产稳定的一大隐患。
  面对这一难题,保全团队没有回避,而是迅速组建攻关小组,以“逢山开路、遇水架桥”的决心展开攻坚。
   制定方案 迭代执行:保全团队首先排除了在机台上直接焊接改进的方案,因其涉及特级动火作业存在事故风险而主动规避。随后,大家尝试在盖板外侧加装拉簧等加紧装置,试运行一段时间后,发现存在外露零件易损坏、维保步骤繁琐等缺陷。
  在反复推敲后,团队秉持“隐蔽式、易维保、低成本”原则,聚焦油槽自带限位板,提出内置波珠定位的创新方案:以原有限位板为载体,设计由多个精密零件组成的定位组件,利用波珠弹性卡合原理,实现稳固闭合。
  经过多轮零件尺寸与装配结构优化,两批样品于今年1月9日完成安装调试。
   复盘验证 效果显著:改进后的装置安装便捷,无需大幅拆解设备;盖板外侧无外露部件,避免了磕碰损坏;日常生产中,盖板牢固防误掀,彻底杜绝油轮压覆风险,同时,维保时,仅需稍用力即可拆卸,兼顾了安全与效率。
  投用后,生产班组反馈效果远超预期,长期存在的盖板松动问题得到根本解决,从源头规避了上油工序的品质隐患。
  从方案构思到样品迭代,从反复测试到最终落地,整个过程凝聚了加弹保全团队的协作智慧与攻坚韧劲。遇到挫折不放弃、解决问题不敷衍,我们用实际行动诠释了“事在人为”的深刻内涵。未来,团队将继续立足岗位、深挖潜力、敢闯敢试,为企业高质量发展持续赋能。(冯秋石)
  图为加弹保全人员在研判设备健康状况。(恒力集团版权所有,如需转载请注明出处)

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