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着力实现“提质增效、节能降耗”双重目标
  降低消耗、减少损失,有效、合理地利用能源,是每个生产部门必须面对的问题。2024年以来,江苏恒力化纤股份有限公司聚酯部贯彻落实公司“提质增效”工作部署,抓深抓细抓实节能降耗工作。
  聚酯部将节能降耗纳入部门全年重点工作,多次召开部门节能降耗主题会议,积极营造“节水、省电、降气、省能源”的浓厚氛围,明确各节能项目可行性及投运时间节点。
  聚酯部全年重点节能工作主要围绕以下几个项目。 

  乙二醇蒸发器热量回收项目
  原来的聚酯工艺中,EG(乙二醇)蒸发置换SEG(回用乙二醇)的方式,一是排放了230℃的热SEG,损耗了热量,二是要补加常温的MEG(新鲜乙二醇),需将其加热至230℃的工作温度,仍需消耗热量。聚酯部通过新增换热器,使排放的热SEG与补加的常温MEG进行热量交换,将损耗的热量回收,达到了节能目的,且该项目投资少,成本回收周期短。 

  塔顶废气余热制冷项目
  厂区公用工程冷冻水均采用离心式制冷机,以电力消耗为主,尤其夏天,电力消耗大。原来,酯化蒸汽通过空冷器冷却到50℃左右变成废水,不仅造成废汽热量的浪费,也增加了风机电能的消耗。余热制冷项目充分利用聚酯装置酯化塔顶废汽余热,通过换热器置换成热水,作为制冷机热源,有效、合理地利用现有能源,达到显著的节能目的。 

  生物质锅炉二次风改造项目
  聚酯部在运行生物质锅炉二次风系统时发现,二次风风机利用率低,造成能源浪费。通过改造,单台二次风机可供多台锅炉使用,大幅减少风机运行台数,每日可节约电能3060度。 

  截至目前,恒力化纤聚酯部上述节能项目均已投入使用,包括乙二醇蒸发器热量回收项目6套装置,计算节约收益79.5万/年;生物质锅炉二次风减少9台风机运行,计算节约收益100.5万/年;塔顶废气余热制冷项目5套装置,另聚酯F区正在改造施工,预计2025年2月完工投运,届时,聚酯部将有6套余热制冷装置投入使用,计算节约收益1902万/年。
  节能无止境,降耗不停步。恒力化纤聚酯部全员将坚定信心、继续奋斗,着力实现提质增效和节能降耗双重目标!(任晓楠)(恒力集团版权所有,如需转载请注明出处)

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